搬運(yùn)機(jī)械手具有靈活、靈活的特點(diǎn),用于零件或成品在固定位置的移動(dòng),代替手工作業(yè),加快生產(chǎn)節(jié)奏,極大地提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。因此,它被廣泛應(yīng)用于自動(dòng)生產(chǎn)線切割作業(yè)中,特別是在有毒、易燃、易爆的環(huán)境中。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,簡(jiǎn)單、可靠和易于操作已經(jīng)成為機(jī)器人發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)。交流伺服電機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低、控制容易、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),具有易于控制運(yùn)動(dòng)參數(shù)等優(yōu)點(diǎn)。本文從穩(wěn)定性、可靠性、易操作性和各種控制部件連接的靈活性和方便性的角度出發(fā),設(shè)計(jì)了U型機(jī)械手,由PLC和觸摸屏控制,以交流伺服電機(jī)和氣缸為動(dòng)力源。
U型板材搬運(yùn)機(jī)械手是整個(gè)冰箱生產(chǎn)線自動(dòng)化設(shè)備的一部分。主要任務(wù)是將U型殼從彎曲的生產(chǎn)線運(yùn)送到另一條生產(chǎn)線,將U形殼的姿態(tài)從垂直向水平轉(zhuǎn)換,整個(gè)工作周期小于15s。圖1中示出了移動(dòng)機(jī)械機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì),這是一個(gè)模型DI。由PROE三維設(shè)計(jì)軟件構(gòu)建的整個(gè)機(jī)械臂的結(jié)構(gòu),主要由水平運(yùn)動(dòng)部件、垂直運(yùn)動(dòng)部件、橫梁、大臂和小臂組成。水平方向由交流伺服電機(jī)通過(guò)行星齒輪驅(qū)動(dòng),然后通過(guò)齒條帶動(dòng)整個(gè)機(jī)械手在橫梁上做水平直線運(yùn)動(dòng);垂直方向由交流伺服電機(jī)通過(guò)滾珠絲杠減速帶驅(qū)動(dòng)。T在直線上垂直運(yùn)動(dòng),末端由轉(zhuǎn)軸圓筒圍繞軸線旋轉(zhuǎn),爪由四個(gè)氣缸驅(qū)動(dòng)。真空吸盤采用真空吸附原理,增加U盤的夾緊力。此外,垂直平衡缸可以通過(guò)輸出力平衡整個(gè)機(jī)械手,重力也可以增加垂直剛度。
機(jī)械手的轉(zhuǎn)動(dòng)、夾緊和吸附由相應(yīng)的電信號(hào)控制,而電磁閥的控制信號(hào)由PLC發(fā)出,由于U型板的寬度不同,采用刻度和端鎖選擇氣缸。汽缸可以根據(jù)傳感器的位置在表面刻度的刻度上確定啟停位置,兩個(gè)開(kāi)閉缸由23個(gè)位置五端口電磁閥控制,兩個(gè)內(nèi)支撐缸由22 F控制。當(dāng)2DT和4DT、7DT和8DT通電,5DT和6DT失電時(shí),開(kāi)缸驅(qū)動(dòng)大臂,小臂從外向移動(dòng),內(nèi)支撐缸驅(qū)動(dòng)擋板完成U型板從內(nèi)側(cè)的運(yùn)動(dòng)。在完成運(yùn)動(dòng)完成后,氣缸在壓力狀態(tài)下鎖定,兩個(gè)氣缸在運(yùn)動(dòng)結(jié)束后被鎖定在端鎖上,當(dāng)1DT和3DT、7DT和8DT通電時(shí),5DT和6DT帶電,手開(kāi)始移動(dòng),1DT和3DT,7DT。在運(yùn)動(dòng)結(jié)束后,8DT被破壞,此時(shí)手被松開(kāi),當(dāng)兩個(gè)臂保持同一U形板時(shí),兩個(gè)轉(zhuǎn)向缸由兩位五通閥控制。當(dāng)9DT帶電時(shí),兩個(gè)轉(zhuǎn)筒驅(qū)動(dòng)兩個(gè)小臂旋轉(zhuǎn),小臂在斷電后旋轉(zhuǎn),當(dāng)11DT和13DT通電時(shí),4個(gè)真空吸盤開(kāi)始隨手爪的保持動(dòng)作而抽空,并增加夾緊力以保證。U板運(yùn)動(dòng)的安全性。當(dāng)1LDT和13DT被切斷,10DT和12DT通電時(shí),真空吸盤被抽真空,U型板放置在生產(chǎn)線上,平衡缸由精密減壓閥控制,使氣缸下腔保持在設(shè)定壓力下。為了抵消機(jī)械手的重力,保證垂直交流伺服電機(jī)上下運(yùn)動(dòng)時(shí)的輸出轉(zhuǎn)矩相等。系統(tǒng)氣動(dòng)回路如圖2所示。由于機(jī)械手的氣動(dòng)傳遞,系統(tǒng)的電壓調(diào)節(jié)、速度調(diào)節(jié)。在設(shè)計(jì)中考慮了減震、緩沖和安全,特別是在旋轉(zhuǎn)極限增加擋板的同時(shí),增加了液壓阻尼器來(lái)吸收臂轉(zhuǎn)動(dòng)的能量,減少整個(gè)系統(tǒng)的振動(dòng)。
在該設(shè)計(jì)中采用了CPLHX40DT-D系列PLC 21。該P(yáng)LC是歐姆龍的基本類型,具有24個(gè)輸入端和16個(gè)輸出端,由于輸出點(diǎn)數(shù)大,繼電器輸出擴(kuò)展模塊有16個(gè)輸出端口,伺服電機(jī)由脈沖輸出端口輸出的PWM信號(hào)控制。CW/CW和脈沖+方向有兩種控制方式。在這個(gè)設(shè)計(jì)中,使用了CW/CCQ控制模式,I/O分布如圖3所示。
由于機(jī)械手操作的結(jié)束,兩個(gè)伺服電機(jī)和每個(gè)氣缸的位置是任意的,因此伺服電機(jī)和氣缸需要在機(jī)器啟動(dòng)之前初始化,具體操作如下:X軸電機(jī)返回零,Z軸電機(jī)返回零;機(jī)械手的機(jī)械零點(diǎn)位于工作空間的右上角,兩個(gè)坐標(biāo)軸用零位信號(hào)歸零為零,第一個(gè)歸零為正高速返回到零,第二返回T為零。0是一個(gè)反向低速返回到零,第三是一個(gè)正的低速返回到零。此時(shí)的零位是機(jī)械零位,即硬零點(diǎn)。為了便于機(jī)器在指令后返回到零,它將使用INI命令將工作空間中的右下點(diǎn)指定為軟零,可伸縮氣缸和內(nèi)支撐缸處于爪的松動(dòng)狀態(tài),并且旋轉(zhuǎn)氣缸縮回。手臂的大臂在同一條直線上。
系統(tǒng)設(shè)置后,交流伺服電機(jī)可以通過(guò)讀碼板顯示兩電機(jī)相對(duì)于軟零點(diǎn)的位置。在操作過(guò)程中,由于實(shí)際工作條件和避障要求,機(jī)械手需要沿著折線行走,如圖4所示,機(jī)械手處于零點(diǎn)后的M點(diǎn),通過(guò)PLC指令設(shè)定軟零點(diǎn)0點(diǎn)。在自動(dòng)程序開(kāi)始運(yùn)行后,操作者沿著最短路徑運(yùn)行到起點(diǎn)B.,當(dāng)前線完成時(shí),機(jī)械手接受指令進(jìn)入循環(huán),通過(guò)教不同類型的U平臺(tái)來(lái)獲得運(yùn)行軌跡中的每個(gè)節(jié)點(diǎn)的坐標(biāo)。通過(guò)比較兩個(gè)伺服電機(jī)中的脈沖值和教學(xué)坐標(biāo)值來(lái)轉(zhuǎn)換節(jié)點(diǎn),并在圖5中示出機(jī)械手的自動(dòng)循環(huán)圖。
為了實(shí)現(xiàn)良好的人機(jī)交互性能,采用了觸摸屏和歐姆龍PLC,該觸摸屏具有方便的操作和通訊宏指令、良好的配方功能以及在線脫機(jī)仿真功能。
由于U型板的種類不同,前生產(chǎn)線的夾點(diǎn)C、生產(chǎn)線的H和各避障點(diǎn)的坐標(biāo)將發(fā)生變化,寬度方向調(diào)整手動(dòng)調(diào)節(jié)傳感器在氣缸上的位置,手動(dòng)調(diào)節(jié)O。觸摸屏調(diào)整界面如圖7和圖8所示,首先通過(guò)調(diào)整接口1,建立自動(dòng)模式下運(yùn)行軌跡各段的減速、減速值和關(guān)鍵點(diǎn)坐標(biāo)。在調(diào)整界面2中,點(diǎn)擊。運(yùn)行到C點(diǎn)按鈕,操作器運(yùn)行到C點(diǎn),點(diǎn)擊參數(shù)設(shè)置啟動(dòng)按鈕,根據(jù)實(shí)際工作狀態(tài),根據(jù)上下按鈕,通過(guò)SE精確調(diào)整夾緊點(diǎn)C的位置。RVO電機(jī),左側(cè)可顯示電機(jī)坐標(biāo)值,也可改變電機(jī)運(yùn)行速度,調(diào)整后,單擊保存參數(shù)設(shè)置按鈕,后線位置點(diǎn)H調(diào)整,用前點(diǎn)設(shè)置。
PLC程序和觸摸屏編輯接口通過(guò)PC機(jī)嵌入到可編程控制器中,通過(guò)教學(xué)接口發(fā)現(xiàn)與U型板模型對(duì)應(yīng)的節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)并存儲(chǔ)在J-PLC存儲(chǔ)器中,整個(gè)周期時(shí)間小于15S T。IME限制,有必要設(shè)置每個(gè)部分的速度和加速度。速度脈沖為60000(0.754),加速度為120(0.377),周期為14s,整個(gè)系統(tǒng)振動(dòng)較小,符合設(shè)計(jì)要求。
本項(xiàng)目采用PLC和觸摸屏控制各種U型板的處理過(guò)程,充分考慮了操作者的安全性和方便性,使PLC運(yùn)行穩(wěn)定可靠,而且由于PLC和T的強(qiáng)大的控制和操作功能。OUCH屏幕,功能擴(kuò)展非常方便,為后續(xù)生產(chǎn)線改造提供了便利。
{ 1 }王瑋,王宇鳳。基于PLC的氣動(dòng)機(jī)械手研究{J}.遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào),2005.4(24):135.136。
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PLC與觸摸屏控制在裝卸機(jī)械中的應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2018-08-09 13:59:33 閱讀次數(shù):286 次
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